2013年8月20日星期二

鋁陽極化染黑工藝中的故障處理



某電鍍廠新增鋁陽極化染黑工藝生產線,陽極處理出現不少質量問題。如工件顏色有深有淺,有黑中顯青,有黑中顯紅,有黑中留白,有灰黑混一等等。經細細辨別,筆者很快找出了故障起因並提出了解決方法。現將其整理如下,有誤之處請廣大同行批評指正。

  故障原因分析及解決方法

  顏色黑中顯青

  通常是由如下4種原因引起的:

  ①陽極電鍍氧化溶液溫度過低

  ②陽極氧化時間過短

  ③電壓過低

  ④染色溶液pH值接近中鋁表面處理

  經分析,該廠所出現的質量問題是由於陽硬陽處理極氧化溶液溫度過低而沒有相應地延長陽極化時間和提高電壓而引起的。

  原來該廠初上此工藝時正當夏季,陽極化溶液的溫度高達28~30℃。當時開槽的師傅把陽極化染黑件的氧化時間定為30~40min,這在當時的溫度條件下是正確的,然而,隨溶液溫度的變化,須改變陽極時間,由於操作發色處理者沒有這方面的經驗,4個多月之後,進入冬季,陽極化溶液的溫度由28~30℃降至近10℃,而此時陽極化時間仍保持在30~40min,電壓也仍維持在12V,從而導致了上述故障,當把陽極化時間延長到90~100 min,並相應增大電壓。問題很快得到解決。

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